水泥企業(yè)減速機(jī)軸承位磨損,軸徑200mm、軸承位120mm、磨損量0.5mm左右。由于該減速機(jī)為意外停機(jī),因此修復(fù)時(shí)間越短越好,該企業(yè)具備機(jī)加工能力,但是擔(dān)心傳統(tǒng)補(bǔ)焊工藝會(huì)對(duì)軸造成熱影響,且補(bǔ)焊修復(fù)因需要控制熱應(yīng)力,因此補(bǔ)焊時(shí)間較長(zhǎng)。于是放棄了傳統(tǒng)的補(bǔ)焊機(jī)加工修復(fù)工藝,將補(bǔ)焊環(huán)節(jié)采用福世藍(lán)2211F產(chǎn)品替代,在涂抹2211F材料后加熱固化3小時(shí)就可進(jìn)行磨削加工處理,修復(fù)時(shí)間短、適用此次修復(fù)。
減速機(jī)軸承位磨損原因主要是由于減速機(jī)工作條件惡劣,在長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,軸承位表面受到軸承內(nèi)圈的擠壓力和復(fù)合機(jī)械力的作用,配合面出現(xiàn)金屬疲勞。金屬材料的退讓性差,長(zhǎng)此以往很容易造成微觀的配合間隙,如不及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取措施,就會(huì)造成微觀間隙不斷擴(kuò)大,直接造成軸承跑內(nèi)圈、軸承損壞。
案例賞析
1、 設(shè)備名稱:立磨減速機(jī)
轉(zhuǎn)速:780轉(zhuǎn)/分
直徑:200 寬度:120
磨損量:0. 5mm左右 修復(fù)方式:機(jī)加工修復(fù)
過盈量:加0.05mm 材料用量:二分之一組2211F高分子復(fù)合材料
2、修復(fù)步驟
1、先現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量軸的實(shí)際尺寸,再次確認(rèn)單邊磨損尺寸;
2、通過車床預(yù)車一刀,清除修復(fù)表面雜質(zhì)及氧化層,使得其單邊深度大于0.8mm,并對(duì)表面粗化處理(可加工粗螺紋);
3、使用丙酮或無水乙醇(分析純,純度99.7%)清洗表面;
4、按照比例調(diào)和材料直至無色差;
5、軸在低速旋轉(zhuǎn)的狀態(tài)下涂抹高分子材料。分多次涂抹,首層要薄,確保材料壓入每一個(gè)微孔,涂覆材料厚度大于軸的基準(zhǔn)尺寸,留出加工余量;
6、涂抹材料后使軸保持在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下自然固化或加熱固化(溫度在40℃~60℃);
7、材料固化完成后,再通過車床進(jìn)行車削加工出軸的基準(zhǔn)尺寸,過盈量可適量增加0.03~0.05mm。注:加工時(shí),用車削液冷卻;軸端部位修復(fù)材料必須進(jìn)行倒角處理。
8、機(jī)加工修復(fù)完成后熱裝軸承。
現(xiàn)場(chǎng)圖片
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